怎么解決XPS擠塑板尺寸穩定

華金盛保溫材料廠家
XPS擠塑板在生產過程中,為了能生產合格的XPS擠塑板就要求在尺寸在穩定性能需要提高。
1、成型過程中的收縮,主要是指發泡劑過多或機頭溫度過高,導致機頭孔格過度膨脹,進而 破裂引起的收縮現象;
2、成型后產品的尺寸(長,寬,厚)發生變化,表現為緩慢的收縮和恢復。 持續時間可以是數小時,數天甚至更長,這主要是由于在一定溫度下發泡劑與空氣在PS中的滲透系數不同所致;
3、加熱后厚度增加,并且溶解在PS中的發泡劑擴散到凝固孔中。 ,繼續擴大并增加產品的厚度。 其中,模塑產品的尺寸變化引起了最大的關注,特別是在冷藏領域中,這個問題更加突出。 低溫下的尺寸穩定性已成為一些公司的重點。
目前,就XPS擠塑板的尺寸穩定性而言,X250,X300和X350的失效率較高。 此項的檢測值在1.5%和2%之間,最大值可以達到3%。 由于某些企業缺乏技術,尺寸穩定性很難滿足國際標準的要求。
*XPS擠塑板生產線采用先進的平行雙螺桿結構,靜態混合器和熱交換器結合結構與二氧化碳發泡技術,提高了原料混合的均勻性和氣泡結構的均勻性,并使產品低密度 ,低成本和更大的實現。

標簽: 尺寸   穩定   擠塑板   XPS

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