經過近2個月的運行投用,天津石化烯烴部節能重點改造項目——乙烯裝置管道保溫保冷改造項目成效顯著。該項目投用后,乙烯裝置能耗降低了10千克標油/噸以上。6月份,乙烯裝置能耗實現583.49千克標油/噸,創下了歷史新低。 保溫保冷技術是石油化工企業重要節能技術之一,由于其投資省、見效快、節能效益顯著而令人矚目。近年來,隨著企業挖潛增效工作的不斷深入,該技術被廣泛應用。烯烴部乙烯裝置管道保溫保冷材料為原始開車時安裝,使用達13年。在此期間只對部分破損的保溫保冷進行了修補,已不能滿足裝置節能降耗工作的要求。為此,該部確立了此節能改造項目。 為確保此項目實施后取得實效,該部嚴格按照中石化行業標準,綜合技術和經濟兩方面的因素,選取保溫保冷材料,并綜合現場實際情況進行了嚴格的計算,確定了保溫層的厚度。施工過程中,該部認真貫徹行業標準,嚴格按施工技術要求進行施工。派專人對工程的施工質量進行監督,實施中間驗收等施工管理制度,有效杜絕了不合理施工工藝和未達到技術要求現象的發生。施工過程中,該部還根據實際情況將泡沫玻璃、聚氨酯等隔熱材料進行科學組合,既發揮出泡沫玻璃吸水少、耐低溫的性能,也充分發揮了聚氨酯牢固、不易破損的特點。經過半年的努力,完成了227條管道的保溫保冷改造工作。(文章來源環球聚氨酯網) 改造完成后,保溫保冷效果良好。超高壓蒸汽、高壓蒸汽管道保溫表面溫度由改造前的平均100攝氏度左右降低到30攝氏度以內。改造后的保冷管道至今未出現結霜、結露現象,管道表面溫度均符合中石化行業標準。
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