邯鄲實業公司瞄準鋼鐵企業本身存在的3個循環鏈(工業用水循環,可燃氣體回收,固態廢氣物循環),大力實施節能減排措施并凸顯五大成效:
一是工業用水形成閉路循環系統。兩個軋鋼車間用水、煤氣水封外排水、三班倒職工洗浴用水均通過管道匯集流入公司兩個循環凈水池,沉淀后用于軋鋼軋槽冷卻。軋鋼澆槽水通過地溝再次排入循環凈水池。工業用水形成閉路循環系統后,每月可節約新水800噸,折合節約標煤0.205tce。
二是軋鋼加熱爐改造。蓄熱式高爐煤氣燒嘴的投入應用,結束了軋鋼燒煤、燒焦油的歷史,改變了實業公司本體加熱爐污染環境的現狀,充分利用工廠多余的高爐煤氣,降低了股份高爐煤氣外排量,同樣為股份分擔了環境治理的重任。最近又投資購買兩臺蓄熱式焦油燒嘴,用于提高焦油燃燒值,解決加熱爐點火時冒黑煙的問題。
三是提高扁鋼成材率,降低固態廢鋼鐵料的產出。截至目前,扁鋼綜合成材率比計劃提高了1%,全年按消耗6萬噸鋼坯來計算,實業公司將600噸廢鋼轉換為正品扁鋼,每噸鋼按85kgce/t標煤消耗折算,廢鋼變正品變相節能51tce標煤。
四是產品結構調整,綜合利用鋼鐵料。扁鋼生產過程所產生的切頭、切尾,以前全部交廢鋼處。實業公司通過調研發現,鑄管部管子套裝所用插裝件,完全可以利用扁鋼切頭切尾來焊接加工,試驗成功后,實業公司立即組建金屬制品車間,對扁鋼切頭切尾二次加工,焊接成鑄管部所需的各類插裝件。僅插裝件項目,綜合利用廢鋼66.08噸,為公司創收24.44萬元。從經濟效益看,收效甚微,但減少固態廢鋼鐵排出,降低了環境污染,變廢為寶,從環保角度講,意義重大。
五是改造化鋅爐、啟用節電設備?;\爐是鋅絲生產工序的主要耗電設備,改造前平均每噸鋅條耗電320kWh。今年上半年實業公司成立技術攻關小組,將化鋅爐內部結構改造,重新修鑄,使融化室和保溫室容積變大,鋅條結晶由3流改為6流,大大提高鋅條生產的機時產量,鋅條耗電量降低至235kWh/噸。通過查閱資料,在鋅條加熱爐上安裝節電器,通過在線跟蹤對比,安裝節電器后,節電率為7.94%。2007年截至目前鋅條耗電量為214kWh/噸,按每年鋅條產量2400噸計算,改造后鋅條產品每年可以節電25.44萬kWh,折合標煤31.265tce。
目前以節能減排為切入點的產業結構調整已經駛入重點實施軌道,并將成為鋼鐵企業生存和發展的安身立命之本,實業公司將以此為契機,進一步解放思想、優化結構、落實責任,適應市場需求,做好安全環保,節能減排工作,到“十一五”期末,確保實業公司本級萬元利潤能耗下降0.98噸標準煤(tce),比“十五”期末降低20%,主要污染物排放總量減少10%。
來源:新興鑄管集團有限公司
標簽: 邯鄲